摘要:对旋制LY12大直径壁厚较薄筒体的成形工艺,以及消除管坯脆断的一般方法进行了初步的探讨。
关键词:大直径;管坯;LY12;中间退火;脆断
一、前言
在生产LY12天线管的实践过程中,经常碰到这样的一个问题,即在旋压过程中,管坯出现连续或断续的横向或纵向的开裂。裂纹有的明显,有的不明显,严重时可发展成裂缝或裂口,无法进一步深加工,造成成品率明显下降。本文着重介绍了制定合理的旋压工艺,以及中间退火对材料能否加工成形的影响。
二、筒体技术要求
筒体规格和精度要求见表1。
表1筒体的精度和粗糙度要求
LY12的化学成分见表2。由表2可知,坯料的化学成分基本都在标准含量的范围内。
表2化学成分
三、旋压试验条件
旋压试验在QX-63-20三旋轮对称卧式强力旋压机上进行。芯模尺寸为Φ85mm×2500mm;旋轮的工作角α=30°,圆角半径R=5mm。试验用管坯内径为85mm,外径为113mm,长度为580mm。
四、实验过程
1.工艺路线
旋压试验的工艺路线如下:
制坯(Φ内85×Φ外113×580)→开坯旋压(Φ内85×Φ外106×1040)→中间退火→四道成品旋压(Φ内85+0.140×Φ外930+0.14×2200)
2.中间退火工艺制度
退火是在旋风炉上进行的,其工艺参数如下:
加热至390℃~430℃,保温2h,降温至250℃空冷到室温。
3.旋压工艺
LY12属高强度硬铝,旋制天线管总变形率达72%以上。在强力旋压过程中,加工硬化严重,并出现加工失稳。因此制定合理旋压工艺参数成为能否试制合格产品的关键。由此可见,前期道次变形率不宜低于25%,否则易造成内部与表层流动速度不均衡,材料轴向流动受阻,接触面上摩擦力过大或过小,会引起加工失稳或产生鳞皮等缺陷。而大于28%的变形率易引起严重堆积,无法成形。为了消除加工硬化引起的脆断,中间退火是必要的。而且,退火后应尽快进行成品道次的旋压,以防止自然时效引起的强度、硬度变化,对加工造成不利影响。成品道次的旋压采用较大的变形率和较小的进给速度,这样利于成品尺寸的控制和脱模。各道次旋压工艺参数见表3。
表3旋压工艺参数
五、结果与讨论
1.组织
LY12合金筒旋压总变形量70%以上的金相组织为均匀纤维组织,见图1。
图1旋制出成品的金相图(×200)
2.中间退火对管坯脆断的影响
LY12合金管坯在中间退火后进行旋压较易发生开裂和脆断的现象,其缺陷见图2。
通过对断口部位扫描电镜X射线的能谱分析(见图3),断口部位是明显的脆断,没有韧窝存在。
经分析可知,在裂纹点附近明显是大颗粒化合物的富集,能谱分析裂纹点成分Cu、Mg、Si含量比标准值高,Si与Mg形成Mg2Si可加速人工时效硬化[1],裂纹源是多相的复杂金属间化合物。在冷加工过程中,大块的和层状的化合物之间出现空隙[2],在一定的变形程度下,空隙进一步延伸扩大,使筒体出现大量尺寸较大的显微裂纹,从而使加工组织的连续性遭到破坏,导致旋制过程中宏观脆性开裂。通过对管坯在炉中放置位置的改变和炉体加热温度均匀性改善后,筒体裂纹明显减少。大颗粒化合物的形成与退火温度和均匀性有一定关系,其形成机制和相结构尚需进一步研究。
图2表面裂纹的金相图(×200) 图3断口形貌
六、结论
(1)LY12合金管筒体变薄旋压工艺合理、可行。
(2)退火加热温度要均匀,否则,使管坯的脆性断裂行为加剧,难以获得良好组织的筒体。
参考文献
[1]王祝堂主编.铝合金加工手册.长沙:中南工业大学出版社,1989
[2]宋维锡主编.金属学.北京.冶金工业出版社,1982
文章地址:
http://www.jiajingmould.com/Article/mjjs/200809/325.html